一、非常征象

2016年12月15日05时38分,开启E制粉系统,创造磨入口热风调节门开度反馈到60%就不动了,安排职员就地检讨,就地申报请示机器指示与远方同等,热风调节门发生卡涩,此时负荷470MW,总煤量210t/h,E制粉系统带煤30t,磨入口风量95m3/s,磨出口四角风速在23m/s旁边,立即降落制粉着力至24t/h运行,随之采取适当晃动调节门的方法,07时14分,调门开度晃至80%,制粉着力也随之增至34t/h。

铝合金门卡枪灰_2炉E磨煤机进口热风调节门卡涩异常分析 防火门

二、非常缘故原由剖析

1、热风调节门传动侧门轴压盖没有加装密封风装置,若运行中涌现漏灰征象,将导致调节门的动静间隙处积粉,增加风门卡涩的可能性。

2、门轴轴封合营间隙大,涌现大量漏风、漏灰征象,因轴承温度过高和内部大量积灰,致使轴承发生卡涩,风门无法调节。

3、热风直接辐射到实行机构掌握头和电动机上,致使电动机超温保护动作,造成风门常常自动退出,严重影响了实行机构的灵敏性和精确性。

4、电动实行机构选型力矩偏小,在夏季运行中,常常发生实行机构因过力矩而导致不能操作的问题。

5、风门挡板的叶片因长期运行,受高温及磨损变形,导致风门卡涩。

6、实行机构连杆固定销子松动、脱落导致风门故障。

7、构造不合理和材质不良导致长期运行中框架变形引起卡涩。

8、运行职员对空气预热器吹灰频率过低,尤其是在低负荷运行期间,加剧一次热风带灰,增加了风门卡涩的可能性。

三、非常发生后采纳对策

1、运行中加强对风门调节门的巡检,及时创造设备毛病,肃清设备隐患。

2、运行中加强对空气预热器的吹灰,合理掌握空预器吹灰间隔和频率,机组停运期间,对空预器彻底冲洗。

3、运行期间加强对风门调节门的反馈的监视,一旦创造风门调节门开关不到位或动作困难,及时申报请示处理。

4、在热风调节门传动侧门轴压盖设计加装密封风,风源来自密封风母管,以确保密封效果。

5、对热风调节门门轴轴封进行改造,以减小轴封和轴之间的合营间隙以及轴的偏幸度,降落风门卡涩几率。

6、掌握头与实行机构进行了分体安装,掌握头阔别了实行机构漏风区域,杜绝了环境漏风对掌握头内部电气元件的利用寿命,增大力矩,杜绝了因过力矩导致不能操作的征象,为磨煤机的安全运行供应了可靠的担保。

7、利用机组大小修期间,对热一次风调节门进行检讨,及时改换变形挡板叶片。

7、将实行机构连杆固定销上螺帽处加开口销止动,防止松脱,加强对风门实行机构的巡检,及时创造松动及脱落征象。

四、采纳对策后的效果剖析

通过对热一次风门采纳的一系列方法管理效果明显,成功办理了热风调节门卡涩问题,知足了热一次风门永劫光高频次开度调节哀求,提高了设备运行的可靠性,为机组长期稳定运行奠定了坚实的根本,同时大幅降落了掩护本钱。